钢易通平台欢迎您! 请登录 免费注册
用户中心 钢易通首页 帮助中心 意见箱
平台产品
移动端 官方微信 服务热线:400-660-7558
发布需求
沙钢永兴:推进极致能效,除尘变频改造增效显著
2024-11-27 来源:中钢网

今年以来,沙钢永兴公司不断增强全体干部职工算账意识、创新意识,紧盯每一个创新创效点,以推进极致能效和群众性创新为抓手,实现降本增效。近期,炼铁厂在公司设备能源环保处指导下,对2#烧结机机尾、配料、料场、供料除尘进行技术改造,通过引入变频调速技术,效能大幅提升,可实现年效益400余万元。

  据了解,改造之前,2#烧结机尾、配料、料场、供料除尘器风机启动为直启装置,风量大小由风门控制,造成风量、电量的浪费,并对风门造成冲击,设备损耗加剧。随着极致能效降本增效工作的深入推进,炼铁厂在向内挖潜的过程中研究发现,如果除尘风机能够根据实际生产需求动态调整功率,势必有利于减少能源浪费和设备过度磨损。炼铁厂烧结车间主任曹春芳和条线负责人李成涛带领电仪条线员工,在设备能源环保处技术人员的指导下,并与公司供应部门充分沟通,通过详细规划和技术评估,最终确定对四台除尘进行变频改造。

  从最初的调研、方案设计到具体的实施步骤,每一个环节都经过了反复的斟酌和论证,计划涵盖了设备升级、线路优化、控制系统改进等多个方面。为了不影响正常改造进度,炼铁厂电仪条线员工加班加点,放弃了休息时间,全身心投入到改造工作中。铺设电缆、桥架、组装PLC柜、编写程序及画面....一项项工作有条不紊的进行。

  改造完成后,除尘风机能够依据实时生产情况自动调节其运转频率,大幅削减了不必要的电力消耗。据统计,应用变频技术后,料场东、配料、机尾和供料四除尘运行电流较原来分别降低了10.5A、7A、21A和11A,按年产计算可实现年效益400余万元。此外,由于采用了软启动及调速运行方式,除尘风机的机械冲击力减少,磨损程度降低,从而延长了设备的使用寿命,减少了维修费用;同时,作业区域内的噪音也有所下降,职工的工作环境得到明显改善。

  此次技术改造的成功实施,不仅实现节能降耗,也提升了除尘设备的自动化和智能化水平。下一步,沙钢永兴公司将以推进极致能效工作为抓手,大力开展节能改造项目实施,助力企业降本增效实现高质量发展。

 

版权与免责声明
凡本网注明“来源:钢易通”的所有作品,均为钢易通合法拥有版权或有权使用的作品。刊用本网站稿件,需经书面授权。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:钢易通”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非钢易通)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起30日内与本网联系,并提供真实、有效的书面证明。我们将在核实后做出妥善处理。
上一篇
下一篇