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鞍钢股份热轧带钢厂10月份各项技经指标创新高
——鞍钢股份热轧带钢厂10月份各项技经指标创新高
2022-12-09 来源:互联网
摘要
小编引言:10月份,该分厂吨钢电耗95.2kW·h,同比降低7.5%。

面对当前钢铁市场严峻形势,鞍钢股份 热轧 带钢 厂全面贯彻落实 鞍山 钢铁“决战四季度”誓师动员大会精神,坚持效率导向、突出系统降本,统一思想、凝聚力量、狠抓落实,各项技经指标取得阶段性成果。10月份,该厂轧制产量107.25万吨,日历作业率和小时能力同比提升3.68%和3.14%,效能指标创历史最好;成本核心指标成材率同比提升0.32%,电单耗同比下降5.83%,加工成本创历史新低。

 

强化顶层设计,构建降本责任体系。为全面完成四季度工作目标,该厂及时召开动员大会,对决战四季度各项重点工作和任务目标进行部署细化分解,各层级分别签订决战四季度“军令状”,力争在提效增产、提质降耗等方面取得新突破。

 

追求极致降耗,打造成本标杆产线。该厂一分厂1700线充分发挥短流程铸坯直送、热装工艺优势,开展提效攻关,通过采取细分品种缩短加热时间、优化轧制节奏等措施,10月份实现月产27.8万吨,创历史新高;围绕提高成材率开展降烧损、减切损、控废品攻关,以板坯快速轧制技术为支撑,烧钢温度平均降低10℃。同时,开展班组切损评比竞赛,促切头尾小而精准;针对热卷箱提前移送等难点问题,改进控制模式,事故废品由月176吨降至零。10月份,该分厂成材率98.35%,创历史新高,工序成本186.9元/吨,首次突破190元/吨关口。

 

追求极致效率,打破控轧品种瓶颈。该厂二分厂1780线针对取向 硅钢 、汽车酸洗板等控轧品种增量实际,开展技术创新,破除路径依赖,针对一座加热炉停炉改造现状,反复推演,建立加热炉“1+X”取向硅钢生产模式,开创普通加热炉生产取向硅钢先例。10月份,该分厂在取向硅钢产量翻倍的情况下,轧制时间同比减少124%,节省过渡材1.2万吨,并创造班产取向硅钢108块新纪录。1780线10月份有效作业率90.72%,创历史新高。

 

追求极致能耗,打通精益运行难点。该厂三分厂2150线针对冷板坯增量、待热时间长、瞬时停轧多等条件变化,深挖节电潜能,详细梳理全流程全要素电耗,精准测算关停全线耗能设备5台,季节性停用加压泵2台和冷却风机44台,更换低效高耗能设备2台;以技术创新为支撑,优化设备空载运转,生产间隔搬运辊道自动切换到爬行状态,无钢时助卷辊停止运转,对少人区域照明数量减少四分之三,轧线“迎峰”检修、分卷“躲峰”生产。10月份,该分厂吨钢电耗95.2kW·h,同比降低7.5%。

 

 

关键词:市场,形势,热轧

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